刘灿萍
6月,暑气渐盛。在中国航空工业集团航宇三分厂的各生产车间内,全体干部职工冲刺“双过半”的热情空前高涨。面对艰巨的生产任务和紧张的时间节点,大家斗志昂扬,以坚定的决心和高效的行动,争分夺秒投入生产,全力确保各项目标任务高质量完成。
任务艰巨 使命必达
“产品事关飞行员的生命安全,任务就是军令,必须确保每一件装备按时交付。”4月初,在分厂召开的冲刺“双过半”任务动员会上,分厂厂长张胜平坚定地说。
在头盔面罩总装班组,组长杨峥毅正带领团队加紧抢制通用头盔。上半年,多批次、多品种的头盔集中投产,面对接踵而至的计划节点,班组员工铆足干劲,克服任务批量大、型号多、要求高等难题,积极筹划生产组织:安排技术骨干加工关键工序,组织员工深入消化工艺,在晨会上着重强调质量控制点,全力突破产能极限。
“目前已经连续奋战2个多月,大家每晚都加班至深夜,工艺和计调人员全程跟产,随时处理生产中的质量问题。”杨峥毅介绍道。
在氧调电装组,工人师傅们正聚精会神地进行引线焊接。该班组主要承担氧气面罩活门调试及头盔通讯引线生产任务。作为总装工序的前置环节,为保障后续总装进度,他们争分夺秒推进生产。
精益生产 提质增效
“传统的加工方法已无法满足日益增长的生产需求,必须向精益生产、向智能化要效益。”走进粘胶班组,空气中弥漫着特种黏合剂的独特气味。20余名员工正有条不紊地忙碌着。粘胶班班长刘配配指着班组“救生船精益生产线”介绍说,这是三分厂为突破产能瓶颈建设的第一条精益生产线,该生产线建成后,救生船的日均产能提升30%以上,操作人员数量缩减65%,有效提升了分厂的交付率。
“我们班现在每个月都有1~2个精益改善项目。”在热风热合班,班长姚娟说,过去在救生衣吹气管嘴热合时,常常由于吹气嘴接管盘变形报废而耽误整体生产周期。针对热熔后厚度波动大这一原因,小组员工进行技术优化,生产周期缩短30%。直升机浮筒在进行左右合筒时,由于浮筒大,在小热合机上热合时局部会产生虚焊现象,为此,小组员工通过将热合改为热风等技术改造,生产周期缩短了60%……
“不仅是我们班组,分厂其它班组每月也都在积极申报精益改善项目。如今,精益管理不仅成为分厂破解瓶颈、推动发展的一把攻坚利器,也成为分厂的一种文化和习惯。”仅2024年上半年,分厂申报立功竞赛278项,评审类、技术类共获得二、三等奖79项,效益认定项目总计增效180余万元;2024年分厂精益改善项目申报人次804次,申报参与度达到297%,同比2023年提高30%。此外,在各班组积极参与下,实施系列措施后,分厂年度降本增效工作也取得了显著成效,全业务域总计降本449万元。
党员先锋 冲锋在前
为确保生产进度,分厂党支部成立了“党员突击队”,带头冲锋在急难险重任务一线。工艺优化、设备维护、质量检验……党员骨干们主动加班加点,用实际行动诠释了共产党员的责任与担当,激励着身边的每一位同事。
针对氧气面罩调试通过率低的问题,党支部及时成立了由技术骨干、专家、工艺人员、操作工人等组成的“党员突击队”,加班加点对任务瓶颈项进行攻坚,最终找到了问题原因并圆满解决。
热风热合班组青年突击队员刘恒、张琰、景志远、胡建新、陈媛、张雨蓓,在班组任务重、时间节点紧张、生产过程中存在诸多不确定因素的情况下,主动与工艺设计进行沟通,对生产过程中出现的问题进行攻关,并抓紧时间突击抢制。缝纫班老党员杨琴,在现场任务和外场排故都紧急的情况下,加班到深夜完成外场排故任务,第三天一早匆忙返程,下午就出现在了工作岗位上。
目前,“双过半”已进入冲刺阶段,三分厂干部职工将继续咬紧牙关,迎难而进,如期完成年度各项目标任务。