(来源:工人日报)
“皮带不再剐蹭设备,运行也平稳多了。”近日,秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司技术员杨晨欣喜地表示,该公司卸车三部技术组成功攻克B2DQ尾车皮带双向跑偏难题,让可正反转运行的输送皮带实现稳定高效运转。
B2DQ尾车皮带是煤二期预留堆场堆取料作业的核心输送设备,需根据堆料、取料两种作业模式双向运转。今年4月,该线路皮带完成整体更换后,受设备常年运行影响,皮带出现双向跑偏问题,持续剐蹭周边钢结构,给现场安全生产埋下隐患。
以往处理皮带单向跑偏,大多采用单独调节滚筒或托辊的方式,通过调整配重改变皮带机侧向受力,以此纠正跑偏现象。但这套方法不适用于双向运行皮带,不仅无法根治双向跑偏问题,还会加剧皮带边缘磨损,甚至诱发皮带撕裂等故障。
为彻底破解难题,卸车三部技术组第一时间赶赴现场排查研判。大家利用检修间隙反复测算滚筒轴线偏移量,模拟堆料、取料两种极限工况开展带载试运行,最终敲定“多向牵引”整改方案:借助钢丝绳对皮带线路首尾两端的配重滚筒多角度施力,精准校正滚筒轴线与皮带运行方向的夹角,确保皮带正、反向运转时均可自动居中。
经现场实测,整改后的皮带彻底消除剐蹭现象,跑偏量控制在5毫米以内;皮带边缘磨损量下降60%,跑偏故障发生率降低92%。此前因跑偏问题每月出现2至3次非计划停机,如今已实现零停机。据测算,皮带使用寿命预计延长1.5倍,每月还可减少4小时以上抢修工时,有力保障了港口装卸作业连续高效开展。