(来源:工人日报)
在北方导航控制技术股份有限公司的自动化生产车间里,智能检测线的机械臂正平稳且流畅地完成工件抓取、定位、检测的全流程操作,全程无须人工干预。谁能想到,不久前这条生产线还因工件夹取出现毫厘偏移,需要操作人员频繁手动调整。正是该公司智能控制技术团队立足生产实际,以“五小”创新为切入点,历经多轮攻坚,成功破解这一难题,实现了从“频繁拨正”到“解放双手”的产线变革,用细微之处的突破诠释了一线劳动者的创新力量。
精准找到攻坚靶心
作为隶属于中国兵器工业集团的重点企业,北方导航始终以高精尖惯性技术和控制技术研发为核心,其自主研发的自动化检测线承担着精密组件的质量把控重任。
“这条检测线投入运行后,我们就秉持‘交付不是终点,优化永无止境’的理念,时刻关注设备运行的每一个细节。”项目负责人王工指着正在运转的生产线说道,一线操作人员的每一句反馈、设备运行的每一次异常,都被团队详细记录在案,成为持续优化的重要依据。
不久前,检测线某组件上料环节出现的“小毛病”,让团队陷入了深思。机器人夹取工件后放置到检测工位时,总会因微小偏移而无法精准对正,操作人员不得不频繁上前手动调整,这不仅增加了劳动强度,还影响了整体生产节拍。
面对这一难题,团队秉持严谨务实的攻坚态度,扎根生产一线,像侦探一样逐帧回看设备运行视频,反复观察机器人夹取轨迹,梳理每一个相关数据,开展一轮又一轮的头脑风暴。“我们排除了机械臂精度、程序设置等多种可能性,最终发现问题出在工件夹取位置上。”团队骨干小罗回忆道。找准问题根源后,团队的攻坚方向愈发清晰。
思想碰撞敲定最优方案
“如何从根本上约束零件,避免偏移?”围绕这一核心问题,团队组织了多场专题研讨会,一场场激烈的思想碰撞就此展开。团队围绕改变夹取位置的方案,从技术可行性、改造成本、对产线节拍的影响以及长期可靠性等维度,开展反复权衡和模拟推演。
方案确定后,细节设计成为成败的关键。由于夹取方式改变,工件在流转托盘上的初始姿态必须同步适配。团队精准对接部件结构特点,研发出专用仿形托盘,确保工件每次都能以固定角度和位置停放,为机器人高精度抓取奠定基础。他们进一步优化控制逻辑,引入实时闭环反馈功能,构建起“放置 - 判断 - 确认”的全流程自动化体系——机器人放置工件后,系统实时监测真空吸盘吸附曲线,达标则确认摆放准确,未达标则自动触发毫米级精调程序。
“众人拾柴火焰高,只要我们齐心协力,就没有解决不了的难题。”看着经过优化的系统平稳运行,团队成员小阎由衷感慨。从方案探讨到细节落地,团队用集体智慧攻克了一个又一个技术难关,使创新构想逐步转化为生产实效。
细微创新中释放产线活力
优化方案投入测试后,成效立竿见影。以往操作人员频繁巡视、手动调整的情形彻底不复存在,智能检测线实现了全流程自主运行。“现在我们完全不用操心它了,机器自己就能处理好,真是彻底解放了我们的双手。”小张笑着说道。这一细微之处的创新,不仅解决了一线的痛点问题,更凸显了“五小”创新的巨大价值。
“产线优化犹如打磨璞玉,永无止境。”王工表示,团队的价值不仅在于搭建起自动化生产线,更在于通过持续创新让设备愈发智能、愈发可靠。
这一创新成果是团队深耕一线、守正创新的一个缩影。成立7年来,北方导航智能控制技术团队扎根生产实际,累计取得20余项技术创新、10余项关键突破,节约成本超5000万元,形成11项专利/软著、两项行业标准,先后荣获中国质量技术奖、工信部智能制造优秀场景等多项荣誉。
“‘五小’创新看似微不足道,却能精准契合生产需求,解决实际难题。”团队成员表示,未来他们将继续立足一线,紧盯生产中的痛点难点,以更饱满的热情投身创新实践,用细微之处的突破为产线智能化升级注入源源不断的动力。