本报12月30日讯(大众新闻记者 顾松 通讯员 李超君 韩燕) 按照行业常规注入规律,区块注聚一年后见效,2—3年进入产量上升期,3—5年为稳定期,6—7年后便需要转入后续水驱。但孤岛油田的化学驱区块却打破这一惯例,走出一条“突破常规”的道路。
其中,中二北项目堪称典范,从2005年实施注聚开发至今,已第13次延长注入方案,累计注入聚合物溶液3009万立方米,增油210.8万吨。不仅如此,胜利油田孤岛采油厂15个注聚区块的平均黏度稳定在63.1毫帕秒,100%符合方案设计指标。
成绩的背后,是孤岛采油厂始终坚持“注聚质量就是产量”目标,以“最少投入、最优质量换取最大驱油效果”为导向,构建起全方位精准注聚管控体系,让多个注聚区块突破常规开发周期、延长寿命,连续25年保持年增油60万吨以上,为油田高质量发展注入强劲动能。
在“标准引领、质量至上”理念引领下,注聚技术服务中心率先搭建“两条主线、一个小组、一套机制”的指标管理体系:以配液指标和注入指标为核心管理主线,技术人员每日将注聚指标绘制成曲线,设定±3%的波动预警范围,一旦超出范围立即启动应急联动机制,确保指标管控“不脱轨”。
同时,他们推行注聚系统点控管理模式,将影响注聚质量的每个节点分解到班组、落实到岗位,形成“全员参与、全过程控制、全方位管理”的精细化格局,让质量管控渗透到开发的每一个环节。
为将“质量至上”理念落到实处,孤岛采油厂从设备、药剂、跨单位协作、数智化赋能四个关键维度发力,打造闭环式质量管控网络。
注聚技术服务中心管理着超1400台(套)设备,不少设备服役多年,堪称注聚质量的“硬核保障”。为确保设备持续稳定运转,中心推行设备承包制,让职工一人分管数台设备,负责日常保养与检修;编制设备管理运行手册,实施“一泵一策”管理办法,精准呵护这些“宝贝”。在注聚四站,有29台设备已稳定运行超过20年,其中7号站的1号分散装置累计运转17.956万小时,工况依旧良好,被大家亲切称为“老寿星”。
在药剂使用上,他们秉持“降本增效与质量提升”并重原则,针对不同井组开发状况,实施差异化药剂注入策略。如东区南二元复合驱项目,对高效井组持续注聚、低效井组优化参数、无效井组停注,节约聚合物干粉186.07吨、表活剂178.12吨,月降成本75.4万元,同时保证注聚质量不下滑。
为打通“地下油藏到地面注入”的管理断点,注聚技术服务中心联合采油管理三区,构建起注聚质量全链条管控体系。双方以“技术共研、责任共担、效益共创”为核心,将注聚质量误差率等关键指标纳入联合考核,组建攻关团队深入一线调研,为不同区域定制专属注聚方案。
此外,注聚技术服务中心充分利用数智化手段,将质量指标、投入产出分析等关键数据纳入跨单位数据共享平台,搭建起生产技术异常分析联动机制,实现“异常早发现、问题快解决”。今年3月,孤岛1更侧21井组压力异常,中心与管理区迅速响应,12小时内完成诊断与方案优化,实现日增油1.2吨。截至目前,类似的高效协作已让26口异常井恢复产能,用数智化力量为产能提升“加速”。
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