在露天采矿生产过程中,采坑底部排水对降低矿坑水位、方便开采运输、保障作业安全等具有重要意义。首钢矿业水厂铁矿采区分为南区和北区,以往采区排水工作面临着诸多挑战。地形复杂、降雨无序,积水问题如影随形。
南区34米水平长期存水问题久治不愈,需要水泵长时间作业,增加了电量消耗。北区开采水平较低,地下渗水和山体渗水丰富。因电铲随时移动,抽水设备迁移频繁,修理人员需反复拆装抽水设备,劳动强度较大。“5天左右迁移一次,除了拆装水泵,还要同步拆装有线摄像头等附属设备,每次浪费两人至少两小时工作量,一天下来腰都直不起来。”修理人员范永利诉苦。
曾经的排水系统,在高能耗、低效率的牵绊下负重运行。如今,一场深刻的技术变革正在重塑格局,奏响了降本提效与创新发展的乐章。
创新举措破除难题
为突破困境,职工深入现场勘查,反复研讨解决方案,南区34米水平存水问题成为攻坚重点。水厂铁矿筑排供电作业区成立攻坚小组,深入现场仔细测量、分析,制定解决方案:按照“循环利用水资源”的思路,新建蓄水池,将水集中回收,通过水泵输送至排土场用于除尘环保,或输送至浓缩池作为生产用水。
方案既定,迅速付诸行动,然而过程困难重重。“挖掘排水沟引水至水箱时,就怕渗漏到下方掌子面。”修理工董长军提出实际问题。这一问题提醒了攻坚小组。功夫不负有心人,通过查阅大量网上资料,了解土工膜的使用方法及原理后,他们在排水沟铺垫土工膜以防渗水。最终,蓄水池成功投入使用。
“这个蓄水池帮了大忙,存水问题解决了,设备运行时间减少,电耗自然降下来。”集控操作工许晓君眼中闪烁着喜悦。
在此基础上,水厂铁矿精打细算后决定:南区泵坑每日仅特定时段供水1小时以满足环保,其余在用电峰期期间停机,一举扫清无效能耗。
蓄水池的建成,使枯水期用电量降低了14.58万kWh,采区边坡安全隐患彻底消除,为安全生产提供了坚实保障。
北区抽水设备迁移难题也得到了优化。通过调研,水厂铁矿引入了具备太阳能发电、夜视功能和远程无线传输的摄像头。
这些创新举措的实施,让产业工人看到了降本提效的希望,也为后续改进工作奠定了坚实基础。
智能化驱动资源高效利用
尝得到了甜头,聚焦排水系统工作质效优化,水厂铁矿并未停下创新的脚步,而是继续探索、全面推广,不断优化排水策略,推进智能化进程。依托职工创新工作室大力推进群众性创新,开展职工“金妙招”征集评比,职工“好创意”“好点子”如雨后春笋,让创新力量浸润整个采区排水系统各个点位。
南区排水系统实现了“一键启动、自主调节”,通过智能程序精准控制水泵运行,根据水位和实际需求自动调整工作状态,不仅提高了排水效率,还大大降低了能源消耗。采区东部34米水平加水点位的手动截门升级为电动截门,驾驶室内通过遥控器即可完成加水。
此外,水厂铁矿还在水资源回收利用方面下足了功夫,实现了从“排放”到“回用”的重大转变。在河西排土场区域构筑蓄水池和水鹤,利用高度落差取消水泵抽水环节,实现水资源循环利用,日均节约电耗60kWh。
降本增效硕果累累
在创新之力的推动下,水厂铁矿采区排水系统收获多项优化成果。2025年水厂铁矿排水单耗指标显著下降。1月完成0.19kWh/t,2月完成0.17kWh/t,3月完成0.13kWh/t,4月完成0.14kwh/t,均低于计划目标0.29kWh/t。这些数据背后,是技术创新和管理优化带来的实实在在的成果。
“现在工作轻松多了,设备运行也更稳定了,大家干劲十足。”修理班张京生介绍说。
坚持推动技术创新成为第一竞争力,大力推进智能化变革,是首钢矿业公司当前重点工作。排水系统技术革新是该公司生产迈向智能化、集约化的一个缩影。更多科技创新设想正在酝酿,持续创新的力量正推动着产业工人在降本提效的道路上大步前行。