陕西中能煤田公司:“六精管理”激发创新活力
创始人
2025-04-16 16:16:00
0

在陕西中能煤田公司袁大滩煤矿机修厂火花飞溅的车间里,一场价值3000元与100元的对决正在上演。4月14日,该厂电焊班仅用三个小时、半卷焊丝的成本,成功攻克采煤机核心部件修复难题,这背后是矿井“六精管理”体系释放的创新动能。

天价维修VS 极限自救

4月14日早班,11210工作面检修班在检修过程中发现导向滑靴耐磨层磨损严重,必须立即处理。接到综采队反馈后,机修厂厂长迅速组织技术人员制定修复方案。按照常规处理流程,外委维修滑靴组件需要3000元,且时间较长影响生产。机修厂技术骨干凭借对设备结构的了解,决定尝试自主修复。他们细致分析滑靴磨损情况,设计出一套经济高效的补焊方案。

经过反复试验与调整,最终仅花费不到100元材料成本,就实现了导向滑靴的及时修复。这一成果不仅大幅降低了维修成本,更彰显了公司“六精管理”体系在激发员工创新潜能、推动降本增效方面的巨大作用。

三层管控VS老旧套路

走进机修车间,墙上张贴的《焊接作业九步法》流程图格外醒目。电焊班长宋富祥正向该班组职工讲解着每一步操作的要领。在他身后,青年技工刘鹏正专注地打磨着焊接面,每一个细节都力求完美。

“我们建立了从厂级、班组级到个人级三个层级的技术管控体系”,机修厂厂长介绍道,“每个层级都有明确的技术标准和责任分工。厂级负责整体技术方案的制定和审核,班组级负责具体施工过程的指导和监督,个人级则要求每个员工都必须掌握岗位所需的技术技能,并严格按照标准操作”。

精度博弈VS 能用就行

在补焊作业区,技术员张耀辉正小心翼翼地操作着精密的测量工具,对修复后的导向滑靴进行最后的精度校验。“我们的目标是实现1毫米的精度控制,确保每一个焊点都精准无误”他解释道。

为了达成这一目标,机修厂对技术人员进行了严格的培训。“就像给滑靴穿上了纳米级铠甲”,参与攻关的党员高级技师马礼波介绍,通过反复试验,将每一层堆焊的厚度精确控制在1毫米以内,同时保证了足够的硬度。这一创新不仅提升了导向滑靴的耐磨性,还大大降低了焊接过程中热应力的影响,有效延长了部件的使用寿命。

“以前,我们对采煤机部件的维修总是停留在‘能用就行’的层面,但现在,我们要追求的是‘好用、耐用、成本低’的完美平衡”。马礼波的话语中透露出对技术创新的自豪与执着。

如今在袁大滩煤矿,“用六精破解技术难题,用标准降低创新门槛”已成为全员共识,这条100元焊丝铺就的降本之路,正延伸向更广阔的技术创新天地。

相关内容

热门资讯

关于预制菜!人民日报、新华社、... 近日,罗永浩与西贝关于预制菜的讨论受到消费者关注,公众围绕什么是预制菜、消费者对预制菜的知情权等问题...
纪念霍元甲逝世115周年活动在... 参与纪念活动的各界人士在霍元甲陵园合影 摄影 孙彦 少儿节目“致敬宗师,拳与魂” 霍乃荣、霍静虹...
15集悬疑大剧,白敬亭,高叶、... 一听名字就知道不一样,《正当防卫》不走寻常路。它不是讲谁追谁跑的刑侦剧,而是把大家平常心里最纠结的问...
女性养老金领取年龄,最新或20...   女性养老保险领取年龄规定  问:我母亲1961年出生,今年49周岁。她以前是南陵县某纺织厂的普通...
泰州最新或2023(历届)上半...  社保缴费基数调整   从泰州市人力资源和社会保障局获悉,最新或2023(历届)7月1日起至最新或2...