陕西中能煤田公司:“六精管理”激发创新活力
创始人
2025-04-16 16:16:00

在陕西中能煤田公司袁大滩煤矿机修厂火花飞溅的车间里,一场价值3000元与100元的对决正在上演。4月14日,该厂电焊班仅用三个小时、半卷焊丝的成本,成功攻克采煤机核心部件修复难题,这背后是矿井“六精管理”体系释放的创新动能。

天价维修VS 极限自救

4月14日早班,11210工作面检修班在检修过程中发现导向滑靴耐磨层磨损严重,必须立即处理。接到综采队反馈后,机修厂厂长迅速组织技术人员制定修复方案。按照常规处理流程,外委维修滑靴组件需要3000元,且时间较长影响生产。机修厂技术骨干凭借对设备结构的了解,决定尝试自主修复。他们细致分析滑靴磨损情况,设计出一套经济高效的补焊方案。

经过反复试验与调整,最终仅花费不到100元材料成本,就实现了导向滑靴的及时修复。这一成果不仅大幅降低了维修成本,更彰显了公司“六精管理”体系在激发员工创新潜能、推动降本增效方面的巨大作用。

三层管控VS老旧套路

走进机修车间,墙上张贴的《焊接作业九步法》流程图格外醒目。电焊班长宋富祥正向该班组职工讲解着每一步操作的要领。在他身后,青年技工刘鹏正专注地打磨着焊接面,每一个细节都力求完美。

“我们建立了从厂级、班组级到个人级三个层级的技术管控体系”,机修厂厂长介绍道,“每个层级都有明确的技术标准和责任分工。厂级负责整体技术方案的制定和审核,班组级负责具体施工过程的指导和监督,个人级则要求每个员工都必须掌握岗位所需的技术技能,并严格按照标准操作”。

精度博弈VS 能用就行

在补焊作业区,技术员张耀辉正小心翼翼地操作着精密的测量工具,对修复后的导向滑靴进行最后的精度校验。“我们的目标是实现1毫米的精度控制,确保每一个焊点都精准无误”他解释道。

为了达成这一目标,机修厂对技术人员进行了严格的培训。“就像给滑靴穿上了纳米级铠甲”,参与攻关的党员高级技师马礼波介绍,通过反复试验,将每一层堆焊的厚度精确控制在1毫米以内,同时保证了足够的硬度。这一创新不仅提升了导向滑靴的耐磨性,还大大降低了焊接过程中热应力的影响,有效延长了部件的使用寿命。

“以前,我们对采煤机部件的维修总是停留在‘能用就行’的层面,但现在,我们要追求的是‘好用、耐用、成本低’的完美平衡”。马礼波的话语中透露出对技术创新的自豪与执着。

如今在袁大滩煤矿,“用六精破解技术难题,用标准降低创新门槛”已成为全员共识,这条100元焊丝铺就的降本之路,正延伸向更广阔的技术创新天地。

相关内容

热门资讯

案鉴|离婚后跟妈妈 就该跟妈妈... 孩子的姓名,凝聚着父母双方的爱意与期待,也是家庭纽带的象征。然而,如果夫妻离婚了,孩子随一方生活,那...
【财闻联播】DeepSeek首... ★宏观动态★1—5月份全国工业企业销售收入实现较快增长国家税务总局发布的最新发票数据显示,1—5月份...
奥林公司与亨斯迈集团拟通过换股...   合并后奥林股东持股约 54.5%,亨斯迈股东持股约 45.5%  奥林公司同意通过总规模约 24...
研发资本化金额大幅增加,是否对... (来源:财闻) 根据《企业会计准则》,公司定期对通航飞机制造业务万丰飞机工...
新型木马病毒出现!专门针对企事... 公安部网安局6月16日公布5起打击“银狐”木马病毒典型案例。近期,新型“银狐”木马病毒在网络空间出现...