(转自:涂料采购网)
兴发铝业河南公司自建立以来,粉末喷涂产能一直处于偏紧状态,2024年卧式一号线改造后,日均产量下降,引发订单准交率下滑、半成品库存积压、物流周转不畅、质量合格率波动等问题,严重制约经营效益与订单交付。为解决这一难题,河南公司喷涂班组探索了很多措施,但因为不科学、不系统、不持续,收效甚微,在集团推进三精管理政策的影响下,河南公司从三精管理思想出发,4月份组织喷涂班组开展三精管理提升产能项目,通过管理精细化与组织精健化改善,利用PSP,5Why等精益工具深入分析问题根因并针对性解决,推动粉末喷涂线日均产量提升20%,解决了产能瓶颈。
一
项目目标设定和团队建立
科学的设定目标是项目成败的关键,河南公司从精益思想出发,根据生产实际,对公司粉末喷涂线进行理论计算,测算出粉末喷涂线理论产能,并根据历史数据查询总结最佳实践产能,从而科学的制定出项目目标。
团队是项目成功的重要保证,为确保目标的实现,成立了车间部长、跟班主任、班组人员不同层级的项目团队,充分发挥不同层级人员智力资源。同时,设置了项目推动者角色,由总经理担任项目推动者,推动项目持续改善。
▲项目推动会议
二
项目调研及问题分析
PSP工具是三精管理中精益项目实施的一个系统化的问题解决工具,项目根据PSP工具思路开展。首先对项目问题的背景进行调研,对人员、设备、物料、操作方法、管理进行摸底调研,并询问基层员工对产量低和提升产量的看法。然后组织项目团队利用鱼骨图、柏拉图、5W2H、5Why等工具深入分析根因,通过分析,发现物料上架问题、工艺控制和人员缺乏监督是制约产能发挥的重要原因。
三
措施实施 持续改进
管理精细化,解决物料上架问题
物料上架问题主要原因是不能整单上架和生产空段,针对此问题,采取下面措施解决:
整单上架
针对立式喷涂线不能整单上线问题,通过5个Why分析,发现原因在于呆滞料堆积过多和空框转运效率低,没及时清理,于是对堆料区域进行整理整顿、明确物料流转标准、优化空框转运及半成品框存放流程,保障整单连续上线,解决了上架问题。
不能整单上线5Why分析
减少上架毛刺颗粒
源头治理,挤压采取措施治理坯料毛刺颗粒,减少喷涂上架打磨和喷涂废料,释放上架人员,提升挂料效率。
严控生产空段
一是对交接班空段现象进行治理,二是生产过程中非换粉情况不允许存在空段现象。通过治理,立式喷涂线单班挂料量提升27%,提高了生产效率。
▲减少空段提升喷涂产量提升包装环节效率
物料上架效率提升后,喷涂下架包装效率制约了产能的发挥,通过引入流动包装机、并将产量考核延伸至包装工序等措施,解决了制约效率80%的2个关键问题,显著提升包装效率。
强化工艺控制,提升质量稳定性
加强排产订单管理,相同颜色固定生产线;试喷样板和实际生产在相同生产线,从而减少喷涂色差,减少返喷。根据不同客户需求调整喷涂工艺,并形成工艺标准固化,稳定产品质量。
组织精健化,喷涂线基层管理由2+4管理模式转为1+2管理模式
三精管理中提出“企业也要剪枝”,河南公司根据车间工序实际需求,整合所有喷涂线的上架、下架职能,分别设专职班长管理,上下架形成监督;同时将原分属两个生产车间的喷涂线跟班主任岗位,由一人统管;此举缩短管理链、统一作业标准、形成监督机制,改革后基层管理人员精简50%,生产效率与产量双提升。
四
形成机制 固化成果
成果固化和复制推广也是三精管理的重要内容,可以确保项目的长期效果,项目团队对项目开展中的成果进行固化,主要形成了以下成果:
(1)物料上架管理机制
(2)特殊型材工艺控制标准
(3)喷涂线管理和考核机制
(4)建立形成班组问题日清日结机制
(5)数据驱动决策机制
(6)粉末供应商质量监控和淘汰机制
五
持续改善 推进三精管理向纵深发展
三精管理是一项系统性、长期性的变革工程。兴发铝业河南公司将继续坚定不移贯彻集团部署要求,持续深化“三精”理念落地,不断夯实管理根基、释放产线潜能、激发组织效能。下一阶段,公司将以更高标准推进精细管理,以更实举措巩固提升成果,奋力在高质量发展新征程上展现更大担当、作出更大贡献。